10月28日10时,在金陵石化水煤浆设备现场,本年新建的低温热发电机组安稳运转,实时多个方面数据显现发电2900千瓦时/小时。
本年以来,金陵石化从出产、办理、技能三个方面继续攻关,通过施行热媒水供热、中心物料换热、低温热发电等行动,继续推动余热回用,完成绿色节能。前三季度,通过余热回用节省支出超亿元。
10月25日15时,在金陵石化异丁烷设备中控室,DCS实时多个方面数据显现,制品塔进料温度74摄氏度,热媒水交流正常。
该公司异丁烷设备运用低压蒸汽作为制品塔底热源,能耗较大。该企业树立攻关小组,从2019年开端施行节能攻关,将3号接连重整、芳烃等设备低温热媒水送至异丁烷设备作热源,加热异丁烷设备制品塔进料,使制品塔进料温度上升20摄氏度,低温热媒水温度下降22摄氏度,节能明显。
一起,攻关小组还将焦化设备、加氢裂化设备等的热媒水供应各气分设备,加热气分设备进料气体。“现在,公司通过三路热媒水余热交流,下降蒸汽耗费超130吨/小时。前9个月节省低压蒸汽约80万吨。”技能质量部副总工程师张爱萍介绍。
10月28日9时,金陵石化3号常减压设备减四线油,由进蜡油加氢罐区改为直供渣油加氢设备,温度从100摄氏度进步至210摄氏度。
多年来,因为规划原因,该公司一些设备出产的高温物料进入下流设备前,先通过换热器,将高温物料冷却,再送入下流设备,形成动力糟蹋,并且耗用设备多,添加水电费。为此,公司安排节能攻关,全面整理不合理直热供料流程,紧密测算、优化流程,树立直热供料监测体系,实时盯梢运转参数,抓实直热供料余热回用。
公司将1号催化裂化设备的油浆直供3号焦化设备,使用3号焦化设备的物料余热,使油浆温度上升50摄氏度。把2号、4号常减压设备的高温渣油直供焦化设备,加热其低温物料,使物料温度上升16摄氏度。“现在,公司中心物料热交流率由本来的40%提高到现在的90%。”张爱萍说。
“发电机组油泵出口油压1.1兆帕,油冷器出口油温32摄氏度。”10月28日,水煤浆净化组成工区外操夏勇存在低温热发电机组巡检。
水煤浆设备出产时会发生充裕蒸汽,2014年该公司施行技能改造,在水煤浆水处理工区增设低温热发电机组,收回余热进行发电。设备人员精心操作,依据充裕蒸汽改变,及时优化工艺参数;展开常见故障剖析、难题处理等内容训练,提高职工操作水平,保证机组安稳运转。现在,该机组年均发电400万千瓦时。
本年以来,该公司又在水煤浆设备新建一台功率更大、功率更加高的低温热发电机组。7月,该发电机组发电并网一次成功,每小时发电约2500千瓦时。
一起,该公司在加热炉烟气余热收回上下功夫。攻关组选用新式空气预热器,使烟气温度下降到90摄氏度以下。使用烟气余热,下降了加热炉热损耗,从而减少了燃料气耗费。现在,该公司3套常减压、焦化、加氢裂化等首要设备均施行了加热炉烟气余热回用。
“前9个月,公司低压蒸汽余热发电超600万千瓦时,同比添加一倍。”张爱萍说。
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